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橡膠膠料的焦燒


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發布時間:

2025-03-14

橡膠膠料的焦燒

 

      橡膠膠料的焦燒(Scorching)是指膠料在加工過程中因過早硫化而導致流動性下降、硬度增加的現象,嚴重影響后續成型工藝。以下從判定方法、成因分析及系統性解決方案進行闡述:

一、焦燒的判定方法    

實驗室檢測

門尼粘度儀

焦燒時間(T5、T10):T5(粘度上升5個門尼值所需時間)<3分鐘為高風險,T10<10分鐘需預警。

門尼曲線斜率陡升表明焦燒傾向顯著。

硫化儀(RPA/MDR)

最小轉矩(ML)異常升高或焦燒時間(ts1/t2)<預定硫化時間的50%。

硫化曲線出現“平臺前移”現象。

生產現場判定

外觀檢測:膠料表面粗糙、有顆粒感或局部硬化。

加工性能:擠出機電流異常波動、壓延膠料邊緣開裂。

焦燒殘留:開煉機輥筒上殘留硬化膠粒或膠片無法包輥。

二、焦燒成因與解決方案    

1. 材料因素    

問題

生膠門尼粘度過高(如高乙烯基BR的門尼ML(1+4)>60)。

高活性填料(如白炭黑未充分改性)吸附促進劑,延遲硫化但加劇局部焦燒。

解決方案

生膠選擇

采用低門尼橡膠(如門尼ML(1+4)=40~50的EPDM)。

并用部分充油橡膠(如充油SBR 1712)降低體系粘度。

填料處理

白炭黑添加硅烷偶聯劑(如Si69,用量1~2phr)阻斷酸性基團吸附。

炭黑選擇低結構品種(如N550替代N330),減少吸留促進劑。

2. 配方設計    

問題

硫化體系過激(如硫磺+超速促進劑TMTD組合)。

防焦劑(如CTP)用量不足或失效。

解決方案    

硫化體系優化

主促進劑替換為次磺酰胺類(如CBS替代TMTD),延遲起硫點。

采用半有效硫化體系(硫磺1.5phr + 促進劑CZ 1.2phr + DTDM 0.8phr)。

防焦劑調控

添加防焦劑CTP(0.1~0.3phr)或新型環保防焦劑PK-900(0.2~0.5phr)。

復配有機酸(如硬脂酸1.0phr)中和堿性促進劑活性。

 

3. 生產工藝控制    

問題

混煉溫度>130℃且薄通次數不足,導致局部過熱。

膠料停放時間過長(>7天),促進劑遷移富集。

解決方案

混煉工藝

密煉機冷卻水溫度≤50℃,排膠溫度控制(NR≤120℃,SBR≤140℃)。

分階段加料:生膠+填料→軟化劑→促進劑/硫磺(終煉階段最后加入)。

存儲管理

膠料存放溫度≤25℃,濕度≤60%,優先使用新鮮膠料(<72h)。

膠料表面覆蓋PE膜,隔離氧氣和濕氣。

4. 設備與操作優化    

問題

擠出機螺桿長徑比(L/D)過小,剪切生熱過高。

模具流道設計不合理,膠料滯留區域引發局部焦燒。

解決方案

選用低溫擠出機(機筒溫度分三段:50℃/60℃/70℃)。

模具流道增加錐度(5°~8°)并拋光,減少死角和摩擦熱。

         

三、典型案例分析    

案例:NBR擠出膠料焦燒

現象:密煉后排膠溫度達150℃,擠出時膠料表面開裂。

診斷

硫化體系:硫磺2.0phr + TMTD 0.8phr(焦燒時間ts1=1.5min)。

填料:未改性白炭黑40phr,吸附促進劑。

改進方案

硫化體系調整為:硫磺1.2phr + CBS 1.5phr + DTDM 0.6phr。

白炭黑添加Si69(1.5phr)并分兩段混煉。    

密煉機轉速從60rpm降至40rpm,排膠溫度控制≤130℃。

結果:焦燒時間ts1延長至4.2min,擠出合格率從65%提升至92%。

 

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